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可編程控制器在四連桿裝箱包裝機(jī)中的應(yīng)用

來(lái)源:   2007年02月06日 08:13  
 [摘要]論文介紹了應(yīng)用PLC技術(shù)對(duì)改造四連桿包裝機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造的設(shè)計(jì)方法和實(shí)現(xiàn)過(guò)程。通過(guò)實(shí)際改造示例表明,采用PLC控制,提高了四連桿包裝機(jī)控制的可靠性,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
  [關(guān)鍵詞] PLC、 電磁閥、繼電器裝置、變頻器。
  
  1.前 言
    四連桿裝箱包裝機(jī)是一種一次可以裝四箱(可以是紙箱)既4*24瓶或者三箱 3*24瓶的連續(xù)裝箱的包裝機(jī)械設(shè)備。在啤酒等瓶裝飲料行業(yè)中,四連桿裝箱包裝機(jī)主要完成瓶裝產(chǎn)品的裝箱、卸箱等工作。由于具有性能優(yōu)良等特點(diǎn),在包裝行業(yè)中使用非常普及。
    對(duì)于四連桿裝箱包裝機(jī)中電氣部分的控制,是包裝機(jī)使用安全、可靠性的重要保證。目前,老型號(hào)的四連桿包裝機(jī)的電氣裝置大多采用繼電器的控制方式。這種控制方式連線復(fù)雜、繼電器使用數(shù)量多,造成電氣控制部分可靠性差、故障率高,日常維護(hù)量大。同時(shí),設(shè)備缺少操作的安全保障措施,容易發(fā)生事故。
    隨著可編程控制器(PLC)技術(shù)的發(fā)展,把PLC控制技術(shù)應(yīng)用于四連桿包裝機(jī)的控制中,取代原有的控制線路。是四連桿裝箱包裝機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
  
  2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
    四連桿裝箱包裝機(jī)控制系統(tǒng)由電氣部分和氣動(dòng)執(zhí)行部分組成。工作過(guò)程見(jiàn)流程圖(圖1)。


電氣系統(tǒng)輸出控制在電氣控制部分的改造中,分析了包裝機(jī)的工作過(guò)程和控制特點(diǎn);對(duì)包裝機(jī)的控制基本上都是光電開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān)、電磁閥、電機(jī)等這類的開(kāi)關(guān)量輸入、輸出設(shè)備??刂七^(guò)程以連續(xù)的邏輯量控制為主的操作方式。PLC的開(kāi)關(guān)邏輯和順序控制是PLC應(yīng)用zui廣泛、zui基本的功能,基于PLC的這一使用功能和特點(diǎn),決定將原有繼電器控制系統(tǒng)全部拆除,采用PLC控制。因?yàn)樵撚脩魪S家其他自動(dòng)化設(shè)備使用的基本都是日本Omron公司的PLC,再根據(jù)采集和控制點(diǎn)數(shù),我們選用Omron公司的SYSMAC CPM2A-60CDR-A的 PLC作為系統(tǒng)控制器。

      3、系統(tǒng)設(shè)計(jì)
  3、1 四連桿裝箱包裝機(jī)的電機(jī)可以進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)、正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn),以帶動(dòng)夾瓶裝置做往復(fù)運(yùn)動(dòng)裝箱。瓶電機(jī)和兩個(gè)箱電機(jī)分別用作傳輸瓶和傳輸箱。七個(gè)電磁閥和與之對(duì)應(yīng)的氣缸,分別控制“夾頭”,“定位器”,“出箱臂”及“進(jìn)箱臂”“箱導(dǎo)向”。設(shè)“手動(dòng)”和“自動(dòng)”操作兩個(gè)切換開(kāi)關(guān)。
  3、2 在包裝機(jī)的操作前臺(tái)和設(shè)備后臺(tái)、側(cè)面加裝3只光電檢測(cè)開(kāi)關(guān),在操作人員誤入設(shè)備危險(xiǎn)區(qū)域時(shí),系統(tǒng)緊急停車,保證安全。
  3、3 在傳送帶上安裝Omron的E6A2旋轉(zhuǎn)編碼器,測(cè)量傳送帶的速度。當(dāng)傳送帶電機(jī)異常停車時(shí),停止包裝機(jī)工作。
  3、4 系統(tǒng)輸入回路中有光電開(kāi)光和接近等開(kāi)關(guān),PLC上的DC24V電源容量就不足了,各輸入、輸出元件均使用DC24V直流穩(wěn)壓電源。PLC控制系統(tǒng)原理圖見(jiàn)圖(2)。


  
      3、5 為了使PLC系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行,采取了多種防護(hù)措施,如和系統(tǒng)中的強(qiáng)電設(shè)備分開(kāi)接地,接地線的截面積大于2平方毫米。PLC輸入和輸出的感性負(fù)載都并聯(lián)續(xù)流二極管等,以消除輸入觸點(diǎn)在斷開(kāi)時(shí),感性負(fù)載因儲(chǔ)能作用而產(chǎn)生電弧高于電源電壓數(shù)倍甚至于數(shù)十倍的反電勢(shì)對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生的干擾。見(jiàn)圖(3)

      3、6 系統(tǒng)的輸入部分36點(diǎn),輸出19點(diǎn),一共占用PLC 54點(diǎn),系統(tǒng)冗余6點(diǎn),符合自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。

      4、程序設(shè)計(jì)
    PLC程序采用梯形圖編寫,其自動(dòng)控制操作流程圖見(jiàn)圖(4)。

           其中,PLC主程序參照原有繼電器控制系統(tǒng)的電氣控制原理圖進(jìn)行設(shè)計(jì),這種程序設(shè)計(jì)方法簡(jiǎn)單,有現(xiàn)成的電氣控制線路為依據(jù),設(shè)計(jì)周期短,在舊設(shè)備電氣系統(tǒng)改造中經(jīng)常采用。
          按照原有電氣控制系統(tǒng)輸入信號(hào)及輸出信號(hào)做為PLC的I/O點(diǎn),原來(lái)由繼電器硬件完成的邏輯控制功能由PLC軟件——梯形圖替代完成。圖(5)為四連桿裝箱包裝機(jī)進(jìn)箱臂部分電氣控制原理圖。圖(6)為轉(zhuǎn)換后的四連桿裝箱包裝機(jī)進(jìn)箱臂部分PLC程序梯形圖。進(jìn)箱臂部分主要I/O對(duì)照表如下

 


      5、系統(tǒng)調(diào)試
  5、1 調(diào)整光電開(kāi)關(guān)SQ1和反射板的安裝距離,使光電開(kāi)關(guān)處于工作狀態(tài)時(shí),調(diào)整到“擋光”,PLC輸入通道HR0003的指示燈亮。以同樣方法調(diào)整好光電開(kāi)關(guān)SQ2、SQ3、SQ4……..SQ10。
  5、2 調(diào)整接近開(kāi)關(guān)JQ0,使“夾頭”在運(yùn)動(dòng)軌跡的zui低點(diǎn)時(shí)接近“檔塊”,并使PLC輸入通道HR0012指示燈亮,以同樣方法調(diào)整好接近開(kāi)關(guān)JQ2、JQ3、JQ4、JQ5。
  5、3 調(diào)試旋轉(zhuǎn)編碼器時(shí),A、B、Z相按說(shuō)明書(shū)接線,在PLC編程軟件中對(duì)編碼器的高速計(jì)數(shù)進(jìn)行設(shè)置,使用Z相加軟件復(fù)位方法。見(jiàn)圖(7)。按下按鈕5SA,使傳送帶電機(jī)停車時(shí),四連桿裝箱包裝機(jī)應(yīng)停止工作。


5、4 按動(dòng)相應(yīng)的按鈕,分別控制進(jìn)箱電機(jī)、出箱電機(jī)、瓶電機(jī)的開(kāi)、停。關(guān)機(jī)以后將開(kāi)關(guān)位置置于“關(guān)”。1SA和2SA分別控制“出箱臂”和“瓶定位”,10SA,15SA控制“導(dǎo)向”和“變距”。
  5、4在上述“動(dòng)作”都已正確時(shí),將“手動(dòng)”轉(zhuǎn)為“自動(dòng)”,按下“整機(jī)啟動(dòng)”按鈕,調(diào)試PLC邏輯程序。進(jìn)行自動(dòng)裝箱包裝操作。
  
  6、結(jié)束語(yǔ)
    經(jīng)PLC改造后的四連桿裝箱包裝機(jī)電氣控制系統(tǒng),外觀上;物理接線量大大減少,控制柜體積縮小,柜內(nèi)的原器件排列有序。運(yùn)行效果上;經(jīng)設(shè)備運(yùn)行證明,自動(dòng)化程度大大優(yōu)于原系統(tǒng)控制效果??刂瓶煽啃源蟠筇岣?,減輕了現(xiàn)場(chǎng)操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。由于系統(tǒng)在整個(gè)包裝流水線和包裝機(jī)設(shè)備的危險(xiǎn)位置安裝了光電位置檢測(cè)開(kāi)關(guān),提高了操作的安全性。總體上提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
  
  
  1.參考資料:
   OMRON CPM2A編程手冊(cè)
  
  2.作者簡(jiǎn)介:
   蔡振宇:(1970——),男,遼寧丹東人,漢族,工程師,主要從事自動(dòng)化工程設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā),已在*刊物發(fā)表多篇論文。
 

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