摘要:對換熱器防沖板脫落的原因進行分析,通過對其形狀的改進,有效地防止了防沖板的脫落,保證了換熱器的正常運行。
關鍵詞:防沖板;換熱器;壓力;壓力波動
引言
換熱器防沖板是防止換熱器入口介質(zhì)直接沖擊換熱管,對換熱管起保護作用的一個零件,但由于設計、制造等原因,在換熱器正常運行中,防沖板脫落的現(xiàn)象時有發(fā)生,脫落的防沖板不但起不到保護換熱管的作用,而且在入口介質(zhì)的壓力沖擊下,防沖板會將換熱器zui上一層的換熱管砸漏,導致?lián)Q熱器的殼程和管程介質(zhì)短路,使其無法正常運行,甚至報廢。
1 情況介紹某型換熱器于2004年11月投入使用。在2005年2月,防沖板脫落,導致?lián)Q熱器損壞,無法運行。
1.1 設計參數(shù)換熱器主要設計參數(shù)如表1所示。

1 2 換熱器防沖板部位結構
防沖板結構見圖1。
防沖板各零部件材料見表2。

1 3 換熱器損壞情況
因為筋板和防沖板或殼體的焊縫開裂,防沖板脫落,將換熱器zui上面的一排換熱管砸漏,管程與殼程介質(zhì)短路,導致?lián)Q熱器無法正常運行。
2 防沖板脫落的原因分析
2.1 壓力波動
由于換熱器在運行中壓力是不斷地變化的,并且變化的范圍較大,導致入口的蒸氣對防沖板的沖擊力不斷地改變,造成防沖板不斷地上下抖動,尤其是防護板中心處上下抖動的幅度zui大,通過某機構模擬工況試驗,防沖板中心處zui大向下抖動幅度可達58mm.
2.2 疲勞破壞
由于防沖板不停上下抖動,在應力集中的焊縫處,應力不停地反復作用,使焊縫開裂,造成防沖板脫落。
3 防沖板形狀的改進
將改進后(圖2)和改進前的防沖板(圖1)進行比較,在材料和結構尺寸基本沒有改變的情況下,只是對防沖板的形狀進行了改變及增加了鋼筋(根據(jù)壓力參數(shù)、波動情況和物料入口尺寸的大小選數(shù)量、直徑、長短適當?shù)匿摻睿?br />
3.1 改變防沖板形狀的目的
在不影響介質(zhì)流通面積的情況下,將防沖板向上預彎曲,是為了提高防沖板抗沖擊力的剛度,在壓力波動使防沖板所受沖擊力不斷變化時,防沖板的抖動幅度將大大降低。
3.2 增加鋼筋的目的
鋼筋的數(shù)量、直徑、長短要適當,鋼筋上邊和入口接管的內(nèi)壁焊接,下邊和防沖板焊接,這樣在壓力沖擊載荷作用在防沖板上時,就防止了防沖板隨著壓力的變化而上下抖動,同時也大大減輕了筋板和防沖板、殼體焊接處的應力集中,防止了焊縫開裂。
經(jīng)改進的換熱器防沖板在使用過程中再沒有發(fā)生過脫落的現(xiàn)象?,F(xiàn)在,許多壓力容器設計單位在設計換熱器時,絕大多數(shù)都采用改進后的該工程的設計壓力為9 2MPa,其壓力波動范圍為9 2~4 0MPa.該工程利用管道儲氣進行調(diào)峰。管道內(nèi)壓力波動受季節(jié)、人為等各方面因素的影響,例如按城市居民生活的需求,管道每天調(diào)峰2次。假設管道每天調(diào)峰2次,調(diào)峰的壓力在zui大設計壓力(9 2MPa)和zui小設計壓力(4 0MPa)之間,而且每天調(diào)峰的壓力幅值相同。由此壓力波動引起的管道應力循環(huán)疲勞可以認為是常幅疲勞,可以利用上述的常幅疲勞校核公式進行疲勞分析。